今年 1 至 9 月份,茂名石化以压减烧油为突破口持续降耗,其中仅压减烧油 13 万吨,就取得可观的节能效益。
1 至 9 月份,茂名石化加工原油 1056 万吨,同比增长 10.5% ,生产乙烯 30.6 万吨,同比增长 5% ;而炼油综合能耗为 61.8 千克标油 / 吨,同比下降 4.51% ,乙烯能耗为 609 千克标油 / 吨,同比下降 4% ,均居石化行业领先水平。
炼油化工生产持续上升而综合能耗显著下降,表明该公司进入“以挖潜促节能,以节能求发展”的良性循环,同时印证了节能降耗是当前最直接、最迫切、最有效挖潜增效措施。
过去,由于动力结构不合理等原因,该公司在生产蒸汽和加热炉自用等方面消耗大量燃料油,其中仅三台燃油锅炉去年就消耗燃料油 26.5 万吨。在该公司经济活动分析会上,公司党委书记、经理,分公司代表李安喜以此为案例给大家算账:目前能源供应紧张,原油资源极其宝贵,而每年几十万吨燃油被烧掉,消耗了宝贵的原油资源。 20 多万吨燃料油如果节约下来直接减少燃料费 3 亿多元,再通过深加工变为成品油,以每吨约增值 1500 元计算,一年可拿回效益 3 亿多元。因此,强化管理挖潜增效首先要从节能降耗入手,在提高资源利用率上下苦功夫。
在统一认识找差距的基础上,茂名石化把与镇海炼化等先进企业在综合能耗、综合商品率及主要装置能耗上的差距公布于众,并组织人员赴镇海炼化、上海石化、金陵石化进行节能降耗专题学习调研,应用先进企业的经验对管理干部和操作人员进行教育和培训,引导职工群策群力学赶先进。他们把全年压减烧油 20 万吨任务分解落实,明确目标,落实问责,每月从严考核,确保节能指标控制在计划内。该公司主要领导还定点联系乙烯动力厂,经常到生产一线与厂领导和技术人员一起分析锅炉和机组运行状况,查找燃料单耗偏高的症结所在,采取整改隐患、改进操作等措施,使锅炉供电标煤消耗下降至 400 克 / 千瓦时的先进水平。
以优化促能耗持续下降,是茂名石化节能不断深化的成功做法。该公司以提高资源利用率为目标实施三项节能优化措施:一是优化动力结构。该公司抓住两台 410 吨 / 时燃煤锅炉建成投产的契机调整动力结构,组织技术人员攻克燃煤锅炉运行技术难关,在实现满负荷平稳运转的基础下,从今年 4 月起停用化工系统三台烧油锅炉。同时,炼油系统通过对炼厂气系统的优化,充分利用干气做燃料,并经过对蒸汽管网使用效能的综合平衡和反复论证,从今年 3 月起停用了运行 20 多年的两台燃油锅炉, 60 多台加热炉也全部改为以炼厂气为燃料,今年以来节油 4.8 万吨。二是优化燃料结构。发挥自产大量石油焦和茂名油页岩资源丰富且价格较低的有利条件,调整燃料结构,开展提高石油焦比例和掺烧页岩油的专项优化试验,成功地将石油焦掺烧比例由 30% 提高至 70% ,同时掺烧油页岩也取得突破,目前已掺烧 2 万多吨,有效降低了动力成本。三是优化生产工艺。该公司组织技术人员对炼油化工生产工艺进行节能优化,取得了 20 多项技改成果。其中最近成功实施的两套制氢装置以干气替代石脑油做制氢原料,首次实现制氢原料全部气体化,将宝贵的石脑油用于新投产的 100 万吨 / 年乙烯,不仅降低了能耗,而且有利于石油资源的增值。
节能降耗的持续深化,对茂名石化降本减费产生了良好效应。今年 1 至 9 月份,该公司吨油加工完全费用和吨乙烯加工费同比分别下降 6.4% 和 6.7% ,创历史同期最好水平。 |